【人人讲安全】从一起阀门泄漏事件看隐患早发现与个个会应急的重要性
2025年6月28日00:10,当班巡检人员王斐在双氧水三期装置开展夜间例行巡查时,在氧化塔底部区域发现出料调节阀副线阀阀座持续性渗漏工作液。 该部位处于关键工艺段,阀门四氟密封垫长期在苛刻工况下运行,受高温高压影响容易出现硬化、龟裂,造成密封失效、介质外泄。此前的日常巡检仅依靠目视、听音方式检查,缺少专用检测工具,未能提前发现密封件微裂纹等隐蔽隐患,最终导致这次现场渗漏险情。 发现泄漏后,值班钳工第一时间赶赴现场开展临时封堵。但受装置运行压力制约,常规封堵无法止住泄漏。现场人员即刻上报值班负责人杨强民,如实说明泄漏位置、泄漏介质及现场失控现状。值班领导综合研判现场风险,果断下达氧化塔紧急停车指令,同步联络技术专家到场支援,从源头遏制风险升级。 随后,技术人员紧急将氧化塔内部工作液导入备用储罐,切断危险源;现场利用吨桶盛装回收外泄物料,对泄漏点位临时封堵,严防物料扩散引发次生事故。 凌晨5:20,完成故障阀门四氟密封垫更换,经试压试漏检验合格;6:20装置逐步恢复进料,12:45三期装置全线正常开车。 本次故障从出险到全面复产仅12小时,全程无人员受伤、无环境污染。 如若本次渗漏未能及时发现或者处置不当,将引发多重安全风险:一是泄漏工作液接触高温设备表面,极易引发起火、燃爆险情,造成设备损毁、人员伤亡;二是大量物料外泄流入地面,引发环境污染,导致环保处罚;三是泄漏持续扩大迫使装置非计划性长时间停工,全线停产造成大额经济损失;四是介质渗漏腐蚀周边管线与仪表设备,衍生多点设备损坏,埋下长期系统性安全隐患。 此次险情警示我们,一是常态化巡检是隐患前置管控的第一道关口,抓实定点、定时巡检才能确保问题早发现;二是完善设备预防性维保,摒弃“坏了再修”的落后理念,按周期更换密封垫等易损配件,从设备本质上消除故障源头;三是健全快速应急处置体系,完善上报、停机、抢修全流程预案,岗位人员熟练掌握应急操作,才能在突发险情时快速止损,守住安全生产底线。
作者:杭州名鑫双氧水有限公司 余威明
